離心壓縮機機械密封的供氣系統(tǒng)、軸承供油系統(tǒng)、往復式柱塞泵軸瓦及軸承的供油系統(tǒng)以及轉動設備流體進口的攔截裝置等,都需要裝設過濾器。過濾器種類繁多,有纖維體的,也有金屬網(wǎng)的。根據(jù)設備對潤滑介質要求的不同,過濾器分為精濾器和粗濾器兩種。精濾器一般應用在設備摩擦副所需的氣體或液體潤滑劑中,要求的過濾精度高,且設備往往高速、高壓、重載,一旦不慎,引起的后果嚴重;粗濾器一般應用在泵等轉動設備的流體進口管道中,起攔污、攔雜作用,保護設備本體不受大的雜物干擾。應該說,過濾器是一種輔助裝置,在實際應用中,根據(jù)設備對流體介質的精度,選定網(wǎng)目,根據(jù)現(xiàn)場壓差表的情況決定是否更換濾芯,運行中的安全是有保障的。
二氧化碳壓縮機高壓缸密封系統(tǒng)故障
二氧化碳壓縮機是意大利新比隆制造的離心壓縮機,蒸汽輪機驅動,四段兩缸,一、二段組成低壓缸,由蒸汽輪機直接驅動,設計轉速8400r/nfin;三、四段組成高壓缸,動力由低壓缸轉子通過齒輪增速箱傳給高壓缸轉子,設計轉速12300r/min;進口氣體壓力0.2MPa,出口氣體壓力17:6MPa,來自合成界區(qū)脫碳系統(tǒng)的c02經該壓縮機送尿素合成塔合成尿素。
針對開車時高壓缸接二連三出現(xiàn)機械密封損壞,密封腔內出現(xiàn)石棉纖維,重點對過濾器進行研究。在研究過濾器的圖紙時,發(fā)現(xiàn)過濾器進出口安裝方向與設計安裝方向相反,見圖3、圖4。
當然,引起機械密封損壞的因素還有很多,如密封氣含水量較大,機械密封本身存在的質量問題,轉子軸向安裝串量大等,但從一段時間連續(xù)出現(xiàn)相同的事故現(xiàn)象看,過濾器安裝的問題應該是zui主要的。
柱塞臥式往復泵曲軸箱油冷系統(tǒng)故障
三柱塞臥式往復泵是2002年實施的l臺技改設備,為了解決裝置負荷增加引起高壓氨泵振動增大而提出的,由上海大隆機器廠生產。設計上曲軸箱的油冷系統(tǒng),包括l臺Y型過濾器,l臺齒輪油泵,1臺冷卻器和2臺(運行中切換使用)纖維過濾器,流程見圖2。
該泵竣工驗收后,斷斷續(xù)續(xù)運行了一段時間,油冷系統(tǒng)沒有出現(xiàn)過大問題。但在2003年6—7月連續(xù)運行中,油冷系統(tǒng)卻出現(xiàn)了不正?,F(xiàn)象,間斷出現(xiàn)管道的大幅振動,同時伴有油路的異常聲音,油壓表顯示大幅波動。這種狀況一般持續(xù)十幾分鐘,不到1h又重復出現(xiàn)。通過壓力表等處排氣也不能解決問題,給該泵的穩(wěn)定運行埋下了一個危險的隱患。
故障分析:
對于臥式往復高壓氨泵曲軸箱油冷系統(tǒng)出現(xiàn)的問題,從許多方面進行研究、分析,包括可能的管路接頭串氣、換熱器流體共振、泵體汽蝕等,仍然沒有解決問題。由于前面有二氧化碳壓縮機密封過濾器的安裝問題,對油路精濾器的安裝方向進行檢查,沒有發(fā)現(xiàn)錯誤。于是決定檢查Y型過濾器,結果發(fā)現(xiàn)Y型過濾器與常用的Y型過濾器安裝方向相反。查設計圖,Y型過濾器的安裝方向與常用的Y型過濾器安裝方向相反,說明在設計油冷系統(tǒng)時,出現(xiàn)了Y型過濾器流程方向的設計問題,在安裝時又沒有得到及時糾正。結果在運行中,由于Y型過濾器內的鋼絲網(wǎng)濾芯不穩(wěn)定或堵塞使油路發(fā)生斷流,引起管道振動和異音。同時現(xiàn)場的Y型過濾器安裝在比較隱蔽的位置,不便于維護人員巡檢和診斷,使得該高壓氨泵帶病運行了一段時間。把Y型過濾器重新?lián)Q位安裝,油路系統(tǒng)的異常問題立刻得以解決,消除了往復柱塞泵的一大隱患。
摘自《機電商務網(wǎng)》
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